宏大特鋼:升級裝備 降低單位產出耗能
2010-09-13
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宏大特種鋼機械廠有限公司緊緊跟蹤前沿生產技術,推進主力裝備升級換代,企業(yè)單位產出能耗不斷下降,節(jié)能降本之路愈走愈寬。 記者最近在宏大特鋼了解到,企業(yè)今年剛上馬的三相電弧爐由于性能優(yōu)勢,目前已經(jīng)替代過去的中頻爐,成為宏大鑄鋼車間的主力設備。 宏大特種鋼機械廠有限公司李海軍告訴記者,以前使用中頻爐,只能投放零散材料,而且要等一爐鐵水用完,冷卻洗爐后才能再熔第二爐。現(xiàn)在的電弧爐,能夠投放集成壓縮材料,而且可以連續(xù)投料不停爐。設備更新后,僅熔化一爐鐵水的時間就減少了一小時。原來中頻爐每噸耗用700度電,現(xiàn)在每噸只耗用600度左右,而且鋼水質量比原來提高了。 采訪中,企業(yè)負責人給記者算了一筆經(jīng)濟帳,鑄鋼爐升級總投資400萬元左右,按照宏大目前的產能,兩年內就能收回這項投資;谶@樣的節(jié)能降本意識,今年來,宏大特鋼同時推出了一系列節(jié)能措施,將淬火爐、加熱爐、熱處理爐更換成電爐;將除塵、沙處理設備更新成國內最先進的設備;為每臺電爐配置無功補償器,縮短變壓器與用電設備之間的距離。這些舉措有效減少了無功消耗和輸送電消耗。相關數(shù)據(jù)顯示,去年,宏大特鋼的生產成本為每噸1400元,到今年已降到1200元。 |